結合現場(chǎng)情況問(wèn)題分析
對堵塞的白色膏狀結晶體取樣做溶解試驗,分別用冷、熱水、鹽酸、硫酸浸泡溶解,均未見(jiàn)明顯溶解;嘗試用乙炔焊槍火烤,未見(jiàn)明顯熔化。查閱相關(guān)資料,發(fā)現其與上海某電廠(chǎng)尿素熱解爐結垢產(chǎn)物相仿,結合其產(chǎn)生工況,初步判定其與文獻中提到的結垢物質(zhì)基本相同∶懷疑該膏狀結晶物主要成分為三聚氰酸和三聚氰胺等,可能還含有縮二脲。三聚氰酸加熱時(shí)不熔化,約在 330~360℃以上才分解為氰酸(CHNO),氰酸水解生成氨和二氧化碳。
結合尿素熱解副產(chǎn)物產(chǎn)生工況和現場(chǎng)具體情況, 分析推測兩江燃機尿素熱解系統結晶堵塞原因為∶
1)噴氨支管較多,各支管的長(cháng)度差別較大,而支管流量分配法調節不明顯,導致各支管流量分配不均,較長(cháng)支管的流量偏小,再加上噴氨管道和分配閥局部保溫不佳,在熱損失較大情況下, 導致支管遠端的溫度較低,發(fā)生管內結晶,堵塞管道;
2)前期脫硝稀釋風(fēng)機有缺陷,風(fēng)機在低頻下運行,風(fēng)量較低,而帶來(lái)的熱風(fēng)量不足,熱量不能滿(mǎn)足尿素充分熱解需求,導致尿素熱解不完全,管道內發(fā)生結晶;
3)在管道內發(fā)生結晶情況下, 結晶管道流通面積更小,流通阻力更大,流經(jīng)熱風(fēng)量相應更少,工況更加惡化,加劇結晶堵塞速度。
3 針對堵塞情況解決方案實(shí)踐情況
3.1針對發(fā)現的噴氨管道堵塞情況和機組連續朝起晚停深度調峰的運行形勢,制定臨時(shí)方案措施∶
3.1.1 運行方面加強對熱解出口風(fēng)溫和尿素溶液供應量的控制∶
1)煙囪出口氮氧化物控制原則∶尿素溶液(噴氨濃度)不過(guò)量(理論尿素用量'流量計顯示'∶0.082m3/h),控制氮氧化物濃度排放不超排(<50 mg/m3),在保證熱解爐出口溫度>340℃的前提下控制折算后氮氧化物濃度盡量低。
2)機組啟動(dòng)過(guò)程中,當燃機點(diǎn)火正常后啟動(dòng)一臺稀釋風(fēng)機進(jìn)行脫硝系統暖管;當熱解爐出口溫度>340℃時(shí),投入尿素溶液,控制熱解爐出口溫>330℃。
3)機組啟動(dòng)完成正常運行期間控制熱解爐出口溫度>340℃。4)脫硝系統投運期間,檢查尿素霧化空氣投入正常。
5)機組停運過(guò)程中,及時(shí)調整尿素溶液量,控制熱解爐出口溫>330℃。6)尿素噴槍電動(dòng)門(mén)關(guān)閉后,檢查尿素溶液噴槍沖洗電動(dòng)門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,關(guān)閉尿素霧化空氣電動(dòng)門(mén),打開(kāi)尿素溶液噴槍調門(mén),進(jìn)行尿素溶液噴槍沖洗;沖洗300S 后,檢查尿素溶液噴槍沖洗電動(dòng)門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,關(guān)閉尿素溶液噴槍調門(mén),打開(kāi)尿素霧化空氣電動(dòng)門(mén)吹掃 300S后關(guān)閉。
3.1.2機務(wù)專(zhuān)業(yè)加強對噴氨支管的測溫對比,做好數據記錄分析;同時(shí),利用機組停運時(shí)間, 安排人員加班,測溫較低的堵塞管道進(jìn)行割管后檢香和高敲擊振動(dòng)疏通。