思凱淋為知名水泥廠(chǎng)脫硝技術(shù)改造,降低水泥窯氨水用量,泥窯爐脫硝中企業(yè)都行降低水泥窯的氨水使用量,那么如何 降低水泥窯氨水使用量 呢,河北思凱淋為您介紹一下,現場(chǎng)怎樣做技術(shù)改造
1 三次風(fēng)管進(jìn)風(fēng)方式技改
為了使低氧還原區具有充足的反應空間,對三次風(fēng)分管進(jìn)入分解爐處進(jìn)行優(yōu)化處理,將原有的三次風(fēng)管中心進(jìn)入改為近似切線(xiàn)進(jìn)入
2 氨水噴槍技改
將目前分解爐五層的噴槍取消,在C5A、C5B的上升煙道各增加4套噴槍?zhuān)恢眠x擇在頂蓋上部1.5 m處,噴槍交叉布置,提高氨水噴灑的有效覆蓋面積和霧化效果。氨水及霧化所需要的壓縮空氣,都從原脫硝系統控制柜內引出,控制系統保持不變。
3 增加脫硝自動(dòng)控制系統
協(xié)同停窯期間,對氨水脫硝系統增加自動(dòng)控制系統,設定窯尾煙筒氮氧化物的排放目標值,根據氮氧化物值及時(shí)加減氨水泵頻率,實(shí)現精確控制。
技改效果:經(jīng)過(guò)一個(gè)半月的運行,實(shí)際數據顯示改造效果顯著(zhù)。
氮氧化物排放從改造前的400 mg/Nm3降低到230 mg/Nm3,
氨水用量從改造前的2.1 m3/h降低到0.4 m3/h,
脫硝效率明顯提高,僅為改造前消耗量的五分之一。
根據氨水的消耗量與改造前相比較,按照7個(gè)月開(kāi)窯時(shí)間計算,每年可為公司節省支出約200萬(wàn)元。
以上是我公司通過(guò)技術(shù)改造,幫企業(yè) 降低水泥窯氨水用量 ,如果您的企業(yè)也正在面臨脫硝不理想,氨水用量大,氨逃逸的情況,更多相關(guān)問(wèn)題歡迎來(lái)電咨詢(xún)!
河北思凱淋環(huán)?萍加邢薰臼且患覍(zhuān)業(yè)從事對燃煤鍋爐、水泥窯爐、玻璃爐窯等各類(lèi)燃燒系統進(jìn)行SNCR脫硝治理的高科技環(huán)保企業(yè)。公司高薪聘請擁有多年霧化實(shí)戰經(jīng)驗的機械設計技術(shù)人員,與從事精密機械加工行業(yè)多年的一線(xiàn)師傅密切合作,通過(guò)借鑒發(fā)達國家成熟的脫硝、降溫等煙氣治理經(jīng)驗,潛心研發(fā),反復試驗,形成了一整套獨特、成熟、可靠的SNCR脫硝工藝,研制出多種高效率、耐高溫、耐磨損、耐腐蝕的脫硝噴槍,為廣大客戶(hù)解決了煙氣脫硝治理中的難題,大幅度降低了企業(yè)運行成本。